有關(guān)預(yù)熱器窯改預(yù)分解窯的實(shí)踐過(guò)程
目前我國(guó)工業(yè)爐市場(chǎng)的發(fā)展前景一片光明,這讓更多的企業(yè)紛紛進(jìn)軍而來(lái),同時(shí)新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)是個(gè)系統(tǒng)性工程,并非停留在窯外分解上,系統(tǒng)能力的發(fā)揮除了與系統(tǒng)設(shè)備的規(guī)格型號(hào)有關(guān)外,系統(tǒng)設(shè)備之間的匹配與完善對(duì)系統(tǒng)能力的發(fā)揮有著舉足輕重的作用,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)挖潛改造,優(yōu)化系統(tǒng)操作是我們永遠(yuǎn)的努力方向。
河南南陽(yáng)天泰水泥有限公司在1996年興建了一條五級(jí)懸浮預(yù)熱器窯φ3.2×52m,產(chǎn)量600噸左右。產(chǎn)量低、成本高、生產(chǎn)消耗大,生產(chǎn)難以維持,嚴(yán)重制約著企業(yè)的發(fā)展。工業(yè)窯爐企業(yè)要生存只有不斷的更新經(jīng)營(yíng)理念,加強(qiáng)技術(shù)改造,降低生產(chǎn)成本,去適應(yīng)市場(chǎng)的要求。于是在2007年企業(yè)投巨資、由某設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)、歷時(shí)四個(gè)月左右進(jìn)行了窯外分解改造,改造后窯產(chǎn)量逐漸增至并穩(wěn)定在1800噸∕日,有效地降低了生產(chǎn)成本,促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)將所采取的改造措施及存在的問題介紹如下。
1 增產(chǎn)改造所采取的主要措施
1.1 設(shè)備方面:生料磨由球磨改為立磨,產(chǎn)量充足,可以有效地保證窯煅燒需要,同時(shí)利用峰谷電價(jià)避峰停機(jī),降低生產(chǎn)成本。
(1)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)窯體未動(dòng),主要改造了傳動(dòng)裝置,提高窯速,以適應(yīng)改造后的增產(chǎn)需要。
(2)預(yù)熱器分解爐重新設(shè)計(jì)改建,降低系統(tǒng)阻力,提高分離效率、入窯物料分解率。
(3)篦冷機(jī)采用了厚料層技術(shù),提高了二、三次風(fēng)溫,熱回收效率得以提高,系統(tǒng)熱耗相應(yīng)降低。
(4)煤磨經(jīng)核算,產(chǎn)量可滿足改造后的生產(chǎn)需求,系統(tǒng)進(jìn)行了完善。
(5)采用了技術(shù)先進(jìn)的、適合需要的、精確的系統(tǒng)計(jì)量裝置,大量科學(xué)的測(cè)控儀器儀表,先進(jìn)的DCS集散控制方式。
(6)對(duì)需經(jīng)常調(diào)節(jié)風(fēng)量、轉(zhuǎn)速的設(shè)備,采用了液偶、變頻控制,實(shí)現(xiàn)了精確控制,節(jié)能降耗。
(7)更換了各系統(tǒng)風(fēng)機(jī),確保了系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)壓的需要。
(8)窯頭和窯尾采用了先進(jìn)的、除塵效率高的電收塵技術(shù),滿足了排放要求。
(9)系統(tǒng)其余輔機(jī)設(shè)備作了完善或更新改造,保證其改造后的性能滿足系統(tǒng)需求。
來(lái)源"中國(guó)窯爐網(wǎng)"。